原料進廠由智能軟件系統稱重,原料入爐由最新電子計量設備配料,工作人員在配電室通過用電儀表計量系統即可掌握冶煉爐況,從而調整優化生產運行方式。大同晉能錳業公司近年來向計量要效益實實在在嘗到了甜頭,節能降耗年均節約資金750余萬元。
作為耗能大戶,在原材料、電費不斷漲價的沖擊下,為了完成市政府下達的降耗指標,嚴格控制能源消耗,使能源計量真正凸顯掘金挖銀的效益,該公司明確提出靠計量量化管理企業、指導生產、節能降耗的工作思路。自2005年以來,公司累計投入650余萬元,共配置電、水、氧氣等各類能量計量表2000余臺,逐步建立完善了以計量數據管理為中心的能源管理模式,使重要能源計量測點配備率達到了100%,使絕大部分能源有了交割結算的依據。通過企業內部的節能降耗,挖潛增效和“斤斤計較”過日子,公司每年節約用電1200萬千瓦時,節約用料1800噸,噸產品水耗降幅27%,礦耗、電耗均達到全國同行業先進水平,產生了巨大的經濟效益和社會效益。
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