中國鐵合金網訊:“世界鎂業在中國,中國鎂業看府谷。”為了破解金屬鎂生產中煙氣脫硫裝置損耗大、污染較高的難題,陜西府谷縣一家企業2020年新建的還原爐煙氣脫硫裝置系統啟用以來運行平穩,既極大地降低了生產成本,又實現了環保升級,具備較高的推廣價值。
一般的金屬鎂企業,在建廠設計中還原車間和精煉車間各爐群之間較分散,煙氣輸送管線較長,煙氣輸送至增壓風機處時,煙氣溫度位于酸露點以下,會腐蝕增壓風機的葉輪和殼體,導致整個脫硫系統無法正常使用。府谷境內的金屬鎂企業通常用比較耐酸的不銹鋼做葉輪,但即便這樣也勉強能使用10個月左右,然后再換風機配件。這樣不但要高價購買配件,而且在更換設備過程中整個生產線被迫停止生產,直接和間接損失較大。如何進一步改進煙氣脫硫裝置系統,破解這一發展“瓶頸”,成為眾多金屬鎂企業經營者的期待。
去年5月份,府谷縣玉豐鎂合金有限責任公司經過多輪調研、考察后,開始進行金屬鎂煙氣脫硫裝置系統的升級改造。該項目突出的特點是取消增壓風機,利用各還原爐小風機的壓頭來克服爐膛壓力、沿程管道阻力和煙氣處理系統的阻力,利用高溫玻璃鱗片防腐來防止后續低溫管道的腐蝕,延長管道使用壽命,可確保整個脫硫系統長期、穩定地運行。即使小風機出現故障,只需停單臺還原爐,不影響全廠生產。
在此過程中,該公司還實現了另一項技術革新,即以DCS系統取代PLC自動配料系統。它的理念是硬件有冗余、軟件有備用,系統可靠性和穩定性比PLC高出一個等級。另外,與PLC控制系統相比,DCS系統的拓展性與開放性更好,便于以后升級維護。
負責人介紹,取消增壓風機,采用新的脫硫裝置系統和DCS系統以后,整個生產過程運行平穩,尚未出現任何故障。從目前的運行情況來看,較之以往,一年可以節約包括人工、用電、材料等各類費用達200余萬元,特別是極大地降低了排放量,實現了環保升級。雖然投資較大,但是從長遠來看有利于公司發展。
府谷縣工業商貿局該項目技術指導李樂介紹,上述技術革新實現了較為可觀的經濟和環保效益的目標以后,在府谷境內的金屬鎂行業引起了廣泛關注,許多企業有意引進該技術。當前對于地方政府和職能部門而言,最迫切的工作是,在積極推廣介紹該技術的同時,盡快組織業內權威專家和技術人員制定技術標準,以便為下一步大范圍推廣運用做準備。
據中國有色金屬協會數據統計,2019年,府谷縣金屬鎂審批產能為71.25萬噸,實際建成產能約為63.93萬噸,原鎂產量連續7年位居全國、全球最大原鎂生產基地地位,占據全國總產出的一半。結合陜北地區鎂工業產業實際,陜西省生態環境廳和陜西省市場監督管理局已制定了《陜北地區鎂工業大氣污染物排放標準》,即將頒布推行,以此推動本地區金屬鎂產業的清潔化升級改造。
內容來源:中國網


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