中國鐵合金網訊:記者6月21日從重慶鋼鐵股份有限公司(簡稱“重慶鋼鐵”)獲悉,通過“提規模、調結構、降成本”,今年1-5月,重慶鋼鐵累計降低成本達3億元,生產消耗等指標均明顯下降。
據介紹,重慶鋼鐵通過實施生產動態調節,讓過去的“耗能大戶”高爐車間變成了“節能先鋒”。重慶鋼鐵煉鐵廠高爐分廠二號高爐爐長楊林介紹,以前,爐前除塵系統是高爐車間作業時的“用電大戶”。為確保節能降耗,他與同事們根據除塵設備運行狀況,優化了工藝流程管理,有效控制了高爐能源消耗。
目前,高爐車間爐前操作、熱風、上料等生產環節的12項生產工藝均進行了技改,車間日均產量增加近90噸,提高了高爐煤氣利用率,降低了燃料、能耗等指標。
“實施降本增效措施后,企業多個技術經濟指標連創佳績。”重慶鋼鐵負責人表示,在企業選取的與韶關鋼鐵等國內標桿鋼企進行對標的70個工序技術指標里,有41個指標的差距正在縮小,特別是煉鋼、軋鋼環節進步明顯。目前,重慶鋼鐵長材成材率、熱裝率等工序成本大幅下降,1-5月企業累計降低成本達3億元。
內容來源:重慶日報

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