在周邊普通鐵礦價格明顯高于釩鈦磁鐵礦的情況下,攀鋼借助技術(shù)手段不斷提高釩鈦磁鐵礦比例,高爐配加含鈦爐渣改性劑工業(yè)試驗取得成功。
為了進一步降低煉鐵成本,攀鋼研究院在實驗室進行了改善高鈦爐渣性能的研究,根據(jù)實驗室研究結(jié)果:高爐配加少量的含鈦爐渣改性劑,可以起到抑制渣中二氧化鈦過還原、改善高鈦型高爐渣性能和提高爐渣脫硫能力的作用。并在實驗室進行了燒結(jié)試驗及綜合爐料冶金性能試驗,結(jié)果表明配加含鈦爐渣改性劑后有利于提高燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓強度和成品率,同時有利于降低高爐的料柱壓差。
在實驗室結(jié)果的基礎上,為了進一步降低攀鋼西昌鋼釩煉鐵生產(chǎn)成本,優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),提高釩鈦磁鐵礦使用比例,該院于7月中下旬在3號高爐進行了配加含鈦爐渣改性劑工業(yè)試驗。試驗期間爐渣二氧化鈦平均提高了0.5個百分點,爐渣的熔化性溫度從1370℃左右降低到1350℃左右,有效改善了爐渣性能。在入爐品位降低0.2個百分點,爐渣二氧化鈦提高的條件下,高爐爐況穩(wěn)定順行,鐵損略有降低,主要技術(shù)經(jīng)濟指標保持在較好的水平。7月份攀鋼西昌鋼釩的釩鈦磁鐵礦使用比例突破了80%,平均達到了80.8%,比今年上半年的平均水平提高了2.74個百分點。
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