寶鋼德盛帶鋼廠搬遷磨床順利投用

寶鋼德盛帶鋼廠搬遷上海不銹熱軋磨床項目,于2019年2月22日正式立項,3月1日開始土建施工,至今已全部完成設備的安裝調試,現經試磨后已順利投產。該項目是保證帶鋼廠產量及質量提升的關鍵項目,是帶鋼廠產品提升市場競爭力的突破點。
2017年12月份以來,隨著產量的提升和客戶對鋼帶質量要求的提高,帶鋼廠原有的84125和8480磨床磨削的軋輥已經滿足不了現場需求,軋輥凸度、圓度、錐度和同軸度等關鍵性參數偏差大,導致整體輥型不好,最終致使鋼帶單雙邊浪、三點差等板型質量缺陷頻發。為了能夠保障生產有序進行,只能把精度要求較高的7、8機架工作輥委托冷軋廠代磨削。冷軋廠代磨削輥量每個月只有330—360根左右,平均每天不到15根,如遇冷軋廠計劃產量高的時候,磨輥的供需量就成為一個棘手的問題。
2019年初,在明確了帶鋼廠全年產量總方向后,經過多方研討分析,最終敲定熱軋磨床搬遷方案,借1780項目搬遷之機,解決1150磨輥燃眉之急,即使過程艱難,但這是保障帶鋼廠1150軋線滿產一勞永逸的舉措。
(1)項目前期準備
項目主要分三部分,土建基礎、磨床拆除、磨床重新安裝,其中磨床土建施工周期最長,磨床安裝包括后期調試對磨床的精度和工況影響最大,且不確定因素多,是該項目的關鍵影響點。
(2)土建施工
土建施工主要包括灌注樁、基坑、基礎塊澆筑等工序。施工期自3月1日至4月15日完工。主要難點在于樁孔階段及基礎澆筑階段施工周期、養護期的周期把握。基坑開挖時地坪下的巨大石塊遍布,也給開挖造成極大困擾。
(3)上海方磨床拆卸
因搬遷秉承原拆原裝的原則,因此保護性地拆卸給施工人員帶來諸多挑戰。4月2日,磨床終于拆卸裝車完畢,踏上另一條歸家的路。
(4)磨床安裝
磨床在安裝過程中對各個部件的精度有嚴格要求,只有各部件精度都達到要求才能保證最終的磨削精度。二十幾個部件的安裝,每一項都必須要在制定的偏差范圍內,經專業工具測量,容不得半點誤差。
(5)磨床試磨
按進度5月21日試磨,試磨階段同時進行PLC、CNC程序及參數優化,經過前期工作的精心準備和安裝精度執行到位,試磨階段進展順利,試磨削輥精度一次達標,在試磨平輥精度達標后又對凹凸輥功能進行試驗,試磨結果表明功能良好精度滿足要求。但試磨階段也有波折,例如電氣部分故障頻發,在各方的大力支持和推進下,最終于5月26日前基本解決全部故障,進入正常負荷磨輥階段。
日前,該磨床每天可實現磨輥40根,經磨削軋輥性能對比,有一定優越性,磨削工藝還在進一步優化中,帶鋼廠告別磨輥代加工,實現自給自足計日程功。
(轉自網絡)